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聚氨酯鞋底發泡機PU製(zhì)品典型案例分析

發布者(zhě): 蜜桃免费视频    時間:2020/11/22 10:05:24

聚氨酯(zhǐ)鞋底發泡機(jī)在生產過程中,PU製品會碰到各種情況,以下(xià)就幾種典型案例進行分析(xī):

1、原液從烘箱裏預熱(rè)後,準備投料(liào)時發現顏色變暗,B組粘度增大變白濁;原液在烘箱裏預熱(rè)溫度太高,時間太長。特別是B組原液,在此(cǐ)種狀態下會引(yǐn)起預聚(jù)合,增(zēng)大原液粘度。在此(cǐ)種狀態下的原液進行(háng)試驗發泡時(shí),內部(bù)結構脆,很容易用(yòng)手撕開,製品成型後(hòu)除模時很容易用鉗子拉裂,完全熟化後產(chǎn)品硬度不夠,容易變形達不(bú)到物性指標。應嚴守原料說明書所規定的烘料溫度70 oC以下,烘料時間為16-24小時以內。

2、原液從烘箱取出來準(zhǔn)備加料時,發現B料渾濁不(bú)清或B料中(zhōng)有白色懸浮物。

原(yuán)因(yīn)及處理(lǐ)方法:(1)預熱烘箱溫度太低或時間不(bú)夠;應適應調整其烘料時間和溫度。(2)原(yuán)液吸(xī)濕變質已過期(qī)。

3、試驗樣品或不理(lǐ)想,成型後有缺陷:

進行試驗樣品或具體生產時,要根據原液(yè)說明(míng)書上所規(guī)定的溫度範圍選擇最佳的發泡溫度,在機台溫度控製儀上設定好。當溫度控製儀上(shàng)顯示的實際(jì)溫(wēn)度(dù)接近設定溫度(dù)時(shí),才(cái)能打開機頭進行樣品試(shì)驗以及生產,並注意觀察壓力表循環和澆(jiāo)注壓力是(shì)否(fǒu)平衡,如不平衡,需調整(zhěng)節流閥孔徑大小,使(shǐ)之(zhī)平衡。(節流孔太大(dà)時澆注壓力高於循環壓力,反之則然)。切記(jì);隻有溫度已到最佳狀態,循環壓力和澆注壓力平衡時才能進行試驗或生產。

混(hún)合腔出來的物料不反應或隻有輕(qīng)微反應,不固化(huà);原因及處理法:1、忘了加催化劑;2、比例相差太大;3、計量泵工作不正常或進料口阻塞。在機頭上拆開進料管(guǎn),查看泵和料管(guǎn)是否正常,測流量,看(kàn)比例(lì)相差多少,進行調(diào)整。

小樣發泡後,發泡速度很快,發泡率大,成型後表麵有裂開或者有細微(wēi)的裂痕。 原因和處理方法:B料太多。適當(dāng)減少(shǎo)B料(liào)的比例。

小樣反應到沾手時,輕按表麵,有些地方(fāng)有彈性,有(yǒu)些地方無彈性,樣品切開後有輕(qīng)微反應不完全和分層。   原因(yīn)和處(chù)理方法:1、循環和澆注壓力不平衡;2、機頭針閥有(yǒu)瞬時時差;3、比例不對。調整節流口的孔徑,檢查機頭(tóu)針閥有否堵料現象,須給予拆出清洗(一般工(gōng)作半個月應檢查拆除清洗),適當(dāng)調整比例,使之(zhī)平衡。

混合頭澆注出來的物料發青,變稀,鞋底成型後密度下大上小,並在表麵形成細小發亮的(de)微粒(lì)。 原因和處理(lǐ)方法:1、混(hún)合頭連續澆注時(shí)間太長,應澆注十幾(jǐ)雙之後清洗一次,把混合頭中的殘渣衝洗幹淨,使混合頭得到冷卻。2、混(hún)合(hé)頭和混合腔積趾太多,應刮洗幹淨。

產品成型後,出模時(shí)粘模。 原(yuán)因及處理方法:1、比(bǐ)例(lì)不正常、檢查小樣發泡(pào),調(diào)整比例;2、出模方法不對,選擇正確的出模方法;3、熟化時間沒到延長出模時間。4、脫模劑(jì)不正常。

鞋底(dǐ)表麵有氣泡原因及處(chù)理方法:1、模具花紋和排(pái)氣不合理,要根據PU的發泡特性,具有針對性的選擇開(kāi)排氣孔(kǒng)和設(shè)計合理的模(mó)具結構(gòu);2、澆注方法不對,要根據不同的產品形狀采取合理的澆注方法;3、機頭密封不好,可(kě)以把澆注(zhù)到一塊平麵上,觀(guān)察其有無氣泡(pào)帶(dài)出,若有,檢查各密封件有否泄漏,並(bìng)更(gèng)換到其中密封。



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